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环保型“水代柴油”清除凝固油装置的研制

完成单位:胜利油田分公司孤岛采油厂

登记编号:ZSCX-2021-SH-J-2-74      登记年份:2021      登记日期:2021-04-22

项目概况

一、项目背景 

       原孤岛采油厂准备大队油管厂抽油杆清洗完全依靠热辐射箱加热,将抽油杆表面油泥软化后,再经外刷机刷洗的方式进行清洗,清洗效果差。清洗环节作为修复头道工序,若清洗效果较差,油泥污较多,则修复人员无法准确的对杆体、接箍及丝扣进行检查,影响抽油杆修复质量,存在极大的质量及安全隐患。 

二、主要创新内容 

       装置主要有钢丝刷机构、预紧补偿装置、冲洗排污机构等组成。 

       1、钢丝刷机构—由于抽油杆在传输过程中旋转前进,因此将钢丝刷设计成平式,即可实现钢丝刷对抽油杆外表面形成全方位的刷洗。主轴结构设计为分体式,由主轴及轴套两部分组成,轴套通过方键与主轴连接,主轴旋转带动轴套、钢丝刷旋转,实现了主轴与轴套的同步转动,减小了主轴的磨损。 

       2、预紧补偿装置—为使洗刷效果明显,抽油杆与钢丝刷之间必须有一定的预紧力,利用弹簧实现自动避让动作,在钢板上安装弹簧,弹簧下端支撑在底部支架上,弹簧中间与钢板用销子固定,上方安装有压紧螺母,可适当调节弹簧弹力。使用时接箍在惯性力作用下进入钢丝刷时,将钢板座向两边撑起,接箍通过钢丝刷后,钢板座在弹簧作用下回到原位,继续刷洗杆壁。 

       3、冲洗排污机构—为避免钢丝刷干磨,降低钢丝刷使用寿命,同时及时冲洗抽油杆表面软化油泥,在抽油杆上部架设水管线,水管线安装喷嘴,采用一定压力的水流冲洗钢丝刷表面,这样可避免油污附着在钢丝刷内部。 

三、效益分析 

       1、经济效益: 装置加工成本约7万元。投入使用后,取得了以下效果: 

     (1)人工费用节约 原来抽油杆清洗岗位为7人,改进抽油杆清洗线以后,抽油杆清洗岗和操作岗只需要3人就可以完成全部工作,按每人年发生费用4万元计算,年可节约人工费用16万元。 

     (2)柴油费用节约 原有清洗池长10米,宽2米,高3米,一次性需用柴油15吨,一年需更换8次,共计120吨,柴油按照7600元/吨计算, 年柴油费用 7600×120=164400(元)=91.2万元 所以,年可节约费用为 16+91.2-7=100.2万元 

       2、社会效益: 

     (1)提高抽油杆的修复质量,丝扣、管壁检查更直观、彻底,有利于提高作业施工质量;

     (2)提高工作效率,增加抽油杆清洗量,增强作业保障能力,按2021年全年预计清洗100万米计算,油管厂年清洗能力可以达到,完全满足生产需求。 

     (3)抽油杆清洗由柴油清洗改进为水清洗和钢丝刷机械清洗相结合,不但大大提高了抽油杆的清洗质量,减少了质量事故的发生;而且减少了火灾事故发生的可能性,提高了安全性,并在一定程度上避免了环境污染,节能环保。