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机组脱硝智能喷氨控制系统改造

完成单位:辽宁华电检修工程有限公司

登记编号:ZSXC-05-J-2-063      登记年份:2022      登记日期:2022-06-27

项目概况
项目实施前,四号机组脱硝系统由于磨损、积灰等问题,无法实现喷氨总量与喷氨均匀性在线调节,为保证超低排放指标,只能过量喷氨,过量氨气已经造成下游电除尘设备产生硫酸氢铵堵塞布袋、极线腐蚀和引风机叶片严重损坏等问题,甚至因电除尘堵塞造成非计划停机一次、引风机因叶片损坏导致出力不足大修、机组运行期间被迫单侧运行抢修。同时,四号机组脱硝进出口NOx浓度测量仪表(CEMS)已投运六年,设备老化,不能稳定运行,原脱硝喷氨自动控制系统无法稳定投用,只能依赖运行专人盯盘手动调节喷氨总量。 针对以上问题,项目组同志在本次大修过程中进行了脱硝智能喷氨控制系统优化。将四号机组脱硝喷氨改为分区测量,并且通过数据模拟,建立分区喷氨量控制模型。针对烟道中NOx浓度高区域进行精准喷氨,减少了氨气使用量。 项目组针对公司目前脱硝不能稳定自动投入、电除尘系统堵塞原因进行思考,通过对电除尘堵塞灰分进行分析,推导出灰分主要成分为铵盐,原因在于脱硝系统过量喷氨。同时对脱硝系统催化剂、运行曲线进行分析,建立流场和NOx浓度场模拟和优化的数学模型,分析出脱硝反应区烟道内烟气分布,通过逻辑重做、设备优化,对氮氧化物分布高区域实现精准喷氨,氮氧化物分布低区域减少喷氨,有效减少喷氨量,进而减少不反应的逃逸氨气,防止过量氨成分生成铵盐堵塞下游,损坏风机叶片,逃逸氨气进入公司灰水。