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无极绳绞车尾轮固定装置改造与应用

完成单位:铁法煤业(集团)有限责任公司大平煤矿

登记编号:ZSXC-05-J-2-495      登记年份:2022      登记日期:2022-06-27

项目概况
1、成果简介 无极绳绞车具有可靠性高,操作简单,布置灵活,适应性强,运输距离长、能够实现连续运输、安全高效等一系列优点,但是,因原设计原因,使用过程中存在一些缺陷和不适应性,特别是尾轮装置,存在固定较麻烦、移动不便、尾轮摆动造成机车运行不稳定等问题。为解决上述问题,通过设计液压缸方案将进行了尾轮固定装置研发制作,取消尾轮固定锚杆和横梁设计,采用液压支撑顶板、液压缸推动整体自移形式,可实现单人操作实现尾轮自移安设作业,不但可以节省作业时间同时减少了施工人数,提高了工作效率,减少了工人的劳动强度,保证了矿井安全生产。 2、主要创新点 无极绳绞车运输具有普通调度绞车不可媲美的优越性,但也在现场使用过程中存在一定的不足,主要就是在运输巷道长度经常发生变化时,机尾尾轮的移动安设存在涉及人员多、施工时间长、影响其他施工作业情况等影响工作效率;同时原尾轮运行过程中经常产生摆动造成矿车运行不稳,存在矿车掉道安全隐患,为了克服无极绳绞车尾轮安设原有设计的不足之处。我们进行尾轮装置改造的目的是: 尾轮固定和移动尽量采用机械操作,以减少工人的劳动强度,而且达到操作简单,方便快捷;绞车运行时尾轮稳固可靠。研究出了简单可靠、方便移动、运行稳定的尾轮固定装置。采用尾轮装置整体爬车设计和液压缸实现液压操作,代替原有固定锚杆和横梁,采用3组不同用处的液压缸完成自移、调节角度、支撑作业、其中一组液压缸负责支撑顶板,实现尾轮装置固定,另一组液压缸对支撑进行角度调节,保证受力角度合理,整体自移采用一组平移缸操作,淘汰绞车牵引,实现自移功能。取替原有8根固定锚杆和横梁,减少作业人员减低作业时间,便于操作1-2人即可完成移设尾轮装置作业,整体结构强度大,运行稳定。经5年现场使用验证,通过在大平煤矿10个作业现场的运行使用,历经几年的完善改进可以说完全解决了尾轮装置原来存在的缺陷。该装置投入使用后,提高了工作效率,减少了工人的劳动强度,保证了矿井安全生产。极绳绞车尾轮固定装置的改造,很好解决了改造前使用过程中出现的尾轮固定安拆繁琐、尾轮旋转摆动造成机车运行不稳、尾轮移动费时费力等问题,消除了安全隐患,减少施工时间,和移动尾轮作业时对其它工作的影响时间,为保证煤矿安全高效的生产节奏提供了有力条件。同时对鉄煤集团其他使用无极绳绞车的兄弟单位具有一定借鉴意义。