项目概况
1、成果简介
本项目通过对影响脱硫装置运行工况的关键因素进行分析、研究,制定方案,实现节能降耗、减碳,增加经济和环保效益。
项目成果:(1)入口烟温155℃,入口烟气湿度17.5%-20%工况下,脱硫塔浓缩段温度≤65℃;
(2)脱硫吸收效率提升,脱硫剂消耗减少,节约氨水量约216t/y;
(3)入塔烟气流向稳定,集液器底板冲洗充分加强,塔壁、集液器底板挂料<15%,塔底积料≤20t,脱硫运行工况得到彻底改善,未出现因脱硫工况影响导致机组的非停,至少延长了脱硫运行周期3个月以上。
该项目投运后,脱硫塔浓缩段温度可控,积、挂料现象得到根本扭转,大幅提升了脱硫塔运行稳定性,减少了脱硫剂投入量,增加了脱硫运行周期,为公司创造了80万/年的可观经济和环保效益。
2、主要创新点
分析核算脱硫塔实际运行情况,为脱硫塔新增了一层二级喷淋层和烟气流向稳定器,并为烟气流向稳定器设计冲洗系统。同时,针对集液器底板挂料问题,重新设计稀硫铵副线。加装新二级喷淋后,分别在两台二级循环泵的出口管道入塔处加装蝶阀,并在两台二级循环泵各自的出口阀后加装联通管道,联通管道加装切断阀。以实现两台二级循环泵单台检修时的切换使用,同时实现两台二级循环泵串联使用。针对脱硫装置的工艺环境和运行情况,更换了脱硫塔原设计材质,统一采用316L材质,彻底解决了氨肥法脱硫装置的腐蚀泄露和磨损情况。